今年以来,华电漯河发电有限公司面对持续严峻的外部形势,紧密围绕“提质增效”整体部署,发挥竞争效能、加强指标优化、精益化燃料管理、合理优化人员配置等多点攻坚,破解生产经营难题,关键指标实现逆势增长。截至5月9日,该公司发电量、机组利用小时持续保持区域排名前列的好成绩,跑出了漯河公司提质增效“换挡提速”的发展模式。
发挥竞争效能,外拓电量内优指标。对外该公司积极与调度沟通,增加负荷,对内制定《电量考核管理办法》,明确职责,全力增发电量。2017年,该公司将中水利用、污泥掺烧、供热能耗低、豫南调峰列为年度政策电量争取目标,协调市发改委行文至省发改委,与市发改委一同到省发改委、能源局做当面汇报,最终将四项政策电量500小时全部争取到位。截止到4月30日,该公司共争取基础电量2400小时,是区域同类型机组获取政策电量最多的单位。该公司积极开展小指标竞赛活动,充分调动运行人员参与指标调整的积极性。通过对标,查找与先进机组的差距,树立向最好看齐的意识,使得主要参数达到设计值,实现压红线运行。
运行实践节能降耗。在机组优化调整活动,该公司对制粉系统运行方式进行优化调整,单台磨煤机出力提升5吨/小时以上,同时根据磨煤机运行情况,保持最佳风粉比运行,厂用电率降低约0.25%,排烟温度降低6℃以上,锅炉飞灰可燃物降低约0.5%,影响机组供电煤耗降低约2.4g/kW.h;对脱硝喷氨量进行自动优化,加强锅炉配风调整,入口NOx物降了120mg/Nm3,液氨消耗量降低0.5-0.7吨/日,每月节约成本5.544万元;调整除氧器上水方式,保持除氧器上水旁路门全开,降低厂用电率约0.02%;对电除尘运行方式进行优化,降低厂用电率约0.13%;优化浆液循环泵运行方式,脱硫系统耗电量降低,同时提高了高硫煤的掺配比例、降低燃料采购成本。针对一次风机背压机改造施工情况,为提高低负荷时的供热能力,该公司投运B一次风机背压机,厂用电率降低0.13%,同时提高了该公司对外供热的可靠性。
该公司不断加强指标异动的分析和对标、强化指标管控,制定优化机组运行方式意见书,指导运行人员进行优化调整,保证了机组安全、环保、经济运行。经对比分析,在负荷率、供热量环比下降情况下,4月份供电煤耗完成环比基本持平,综合厂用电率环比降低0.15%。节能降耗在运行实践中实现一路加速前行。
精益化燃料管理提效。2017年,该公司从来煤采购、接卸、储存、入炉煤掺配掺烧、制粉系统优化等各个环节全方位挖潜,以精细化掺配掺烧为龙头,对外积极研判电煤市场行情,以“质优价廉”为原则,进一步优化煤源结构。加强市场调研,多次深入主要矿点实地考察矿方库存、生产、销售等情况,掌握第一手资料,为调整采购价格提供实质性支撑。不断调整均衡采购量,根据市场变化及机组负荷变化,迅速调整策略,控制调运节奏及煤场库存,有效控制燃料成本。对内不断加强掺配掺烧工作,在增加低热值煤、高硫煤等特殊煤种的掺烧基础上,适量增加低硫煤泥采购,进一步降低燃料成本。为实现对掺配掺烧的严格管理,该公司掺配掺烧工作组定期组织召开掺配掺烧专题会议,同时不断完善《入炉煤掺配掺烧实施细则》和《低质煤掺配掺烧考核方案》,促使员工实现从“我要掺烧”到“精细掺烧”的思想转变,保证了入炉煤混配掺烧工作的科学化、精细化开展。4月份,该公司掺配掺烧低价煤量4.47吨,占当月入炉煤量的53.69%。截止4月30日,该公司累计掺烧低质煤约27万余吨,降低成本1500万余元。
在采制样重点环节管控方面,该公司狠抓采制样监督工作,做好汽车机采、火车皮带采样双人双锁管理,用照相机、执法记录仪等电子设备保存来煤影像、图片资料等现场证据,准确判别来煤煤质情况。4月份减少采制化劳务派遣工17人 ,采制化关键岗位全部安排正式员工负责,减少厂内验收管理漏洞,提升验收水平,全年节省费用支出60余万元。燃料管理精益化提效在实践中实现一路绿灯,提质增效全面驶入换挡加速通道。