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准能集团维修中心创新工艺省时省力降成本

准能集团发布时间:2021-06-24 00:00:00

截至6月21日,国家能源集团准能集团设备维修中心5#24H平路机铰接销孔采用孔内镶套工艺改造后,设备安全运行2034小时,延长了部件使用寿命,节约了成本。

平路机车身长16.1米,在转向困难时,常常利用中间铰接辅助转向。由于下部铰接销子固定螺栓容易被岩石、矸石等硬物撞击后松动或切断,销子转动移位、前后机架不同心,使得轴承与机架孔工作间隙变大,造成轴承和机架孔损伤。以往,处理此类故障,除至少11天检修工期外,还需采用焊修工艺、镗口工艺来修补和调整损伤机架孔,以及通过装配工艺更换新轴承,全过程不仅检修难度大、耗时耗力,而且还需10多万元维修成本。

针对这一问题,该中心技术人员总结故障原因,通过大量实践摸索,用合金钢经调质处理和机加工后制作成高强度耐磨套,创新采用扩孔镶套方法,将耐磨套压入扩大到110毫米的机架销座孔,同时为了保证耐磨套不在销座孔内窜动,该中心技术人员采用过盈配合的装配方式,使过盈量达到0.15毫米。另外,在下部铰接固定螺栓外部加装了废旧件改造的防撞肋板,进一步保护螺栓。

据悉,耐磨套成本仅为千元,不仅兼具成本低廉和更换方便的特点,而且,因其拓宽了润滑油道,还降低了轴承的磨损率。下一步,鉴于耐磨套良好的特性和使用效果,该中心会将此工艺拓展到其他同类型部件维护中。

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