8月19日,国家能源集团国能秦皇岛公司自主创新,对罗茨泵变频器主菜单参数进行破解优化,从根源上消除机组罗茨泵遗留的安全隐患,突破进口设备技术封锁,助力企业降本增效。
为提高真空效率,该公司改造凝汽器系统加装了罗茨真空泵组,因控制系统运行不稳定,多次发生故障报警,造成运行调整参数误读。该设备产自瑞士,由上海公司代理,厂方对逻辑控制参数进行技术封锁,出现问题只能由厂方解决,给设备维护带来额外费用与不便。
为彻底解决这一瓶颈问题,该公司组织专业技术人员,发挥工匠精神,从根源上查找10余处关键数据进行参数逻辑分析,同时主动与变频器技术售后沟通,通过互联网查找变频器参数,反复试验罗茨泵变频器主菜单设置,最终进行了变频器主菜单项“电机额定电流”“电机负载曲线”“零速负载”优化修改,重点将变频器主菜单项电机额定电流值修改为29.5安,而控制逻辑罗茨泵电机报警电流设置为29安,在罗茨泵运行电流至29安且未达到变频器电机过载故障电流值29.5安时,其控制逻辑保护触发罗茨泵电机降速运行,既保护了罗茨泵电机不会过载,变频器也不会频发电机过载故障。
此次罗茨泵变频器参数优化取得成效,从根源上消除了3号机罗茨泵组自改造以来遗留的安全隐患,罗茨真空泵组改造优化后可实现年节电40万度,节约生产费用28万元以上,同时可降低厂用电率,提高机组真空,降低运行成本。
评论