近日,国家能源集团乌海能源老石旦煤矿洗煤厂浓缩池、浮选机等设备设施技改成功,效果良好。
该厂使用浓缩池对煤泥水进行处理,溢流出的澄清水循环用于洗煤生产。由于浓缩池通过浮选尾矿入料,浮选泡沫滞后反应产生大量泡沫无法消除,随浓缩池溢流进入到循环水,影响洗水浓度,导致浮选灰分偏高,对浮选指标与精煤产率造成影响。
为解决此问题,该厂集思广益,在浓缩耙子行走架一侧安装喷洒水制成消泡装置,耙子运转时喷洒水随着它转动,全面积打散漂浮在浓缩池液面上的泡沫,使其随产品煤带出系统,喷洒水直接从浓缩池内抽取,充分、合理利用生产循环水。同时,在聚合氯化铝药剂箱内增设搅拌器,使药剂与水充分溶和,吸附水中的微粒级细泥,使其沉淀后经过压滤机排出,降低洗水浓度。给浮选机增加刮泡板,将浮选机的双叶“一字”刮板改装成四叶“十字”刮板,增加刮泡速度,同时将浮选刮板叶片轴的固定抱箍改为瓦座连接轴,缩小轴径,增加叶片长度,加大浮选机泡沫刮出量。
技改后,浓缩池漂浮泡沫量明显下降,洗水浓度由原来的17-19g/L降低至10-13g/L;浮选效率提高,将极难选主焦煤的浮选灰分控制在10.5%以内,解决“浮选背灰”难题,提高精煤产率1.5%,同时,减轻工人劳动强度,保证安全生产。
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