3月1日17时36分,河北邯郸供电公司变电运维中心监控班员工孙伟斌在高压输电线路故障智慧处置平台收到一条告警信息:110千伏均午线C相故障,110千伏均河变电站168开关零序过流一段保护动作跳闸,故障测距6.25千米,故障位于10~11号杆之间。孙伟斌通过该平台将告警信息发送到输电检修人员的手持终端设备上。40分钟后,输电检修人员排除故障。该平台应用前,输电检修人员排除这样的故障平均需要3小时。
以往,高压输电线路发生故障后,调控人员结合智能电网调度控制系统和故障录波系统,采用人工测算方法估算出故障区域。然后,抢修人员需要进一步巡检线路才能查找出故障点,故障处置效率较低。
2016年8月份,针对输电线路故障精准定位难的问题,邯郸供电公司变电运维中心监控班班长裴东锋带领员工成立创新团队,开始研发高压输电线路故障智慧处置平台。
消除输电线路故障的第一步是精准定位故障。创新团队通过分析以往3年内输电线路故障案例的数据,找到了影响故障定位准确度的因素,其中包括电磁干扰、电阻较大等物理因素和气候条件、地域特征等环境因素。创新团队进一步明确将建立贯通电力调度主站端自动化系统、录波子站、气象监测、线路监测等多个系统的案例数据库作为研发平台的首要课题。经过持续攻坚,2017年10月份,创新团队攻克了内外部系统数据汇总的技术难点,并应用“波头识别+参数校正”的案例推理式方法和“录波测距公式+经验修正”模型为平台建立了可自动修正故障定位偏差的案例数据库。当线路发生故障时,平台能够自动将故障情况与库存数据进行检索比对,修正录波测距偏差,将故障定位偏差由3千米降低至100米~300米。
提升平台故障定位精准度后,创新团队继续探索,在5个多月后提升了抢修人员手持终端的实用性。2018年3月份,创新团队为手持终端增加了故障告警和处置预案推送、故障位置导航、处置报告生成等功能,可以满足员工高效开展故障抢修的工作需要。
2018年6月份,创新团队对平台和手持终端进行关联调试,完成了平台的研发,并将该平台首次应用于220千伏辛肖线跳闸故障处置。从平台发出故障告警信息到故障消除,抢修人员仅用时42分钟,较以往故障处置用时减少2.5小时。
在近一年半的实际生产应用中,创新团队发现,平台对输电线路安全管理处于被动治理阶段。2020年1月份,创新团队融合边缘检测、全景监测和铁塔热压感应技术,为平台增加了故障主动预防功能,推动输电线路安全管理进入主动诊断阶段。同年4月份,根据输电运检人员反馈的“平台与手持终端数据传输经常发生数据丢失”的问题,创新团队为案例数据库的数据包增设了定时升级功能,提升了平台数据传输稳定性。2021年12月份,该平台获得全国电力职工技术成果一等奖。
目前,高压输电线路故障智慧处置平台已应用于邯郸供电公司全部103条220千伏、381条110千伏输电线路的运行维护工作。邯郸供电公司输电线路隐患检出率提升到75%。(齐晓峰、翟永旭)
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